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控制系统升级改造与应用技术研究

来源:76范文网 | 时间:2019-10-29 13:36:49 | 移动端:控制系统升级改造与应用技术研究

控制系统升级改造与应用技术研究 本文关键词:技术研究,系统升级,改造,控制

控制系统升级改造与应用技术研究 本文简介:摘要:介绍酒钢焦化厂1#-4#焦炉原备煤PLC控制系统,在不影响生产的前期下,通过增设临时控制系统的施工方法顺利完成新、旧控制系统的升级改造;在上下位应用软件编程开发中,结合现场实际使用滑动平均数字滤波器、PID调节器输出保持等手段,提高圆盘配料精度;同时使用西门子结构化及下位报警生成技术,大幅缩短

控制系统升级改造与应用技术研究 本文内容:

摘要:介绍酒钢焦化厂1#-4#焦炉原备煤PLC控制系统,在不影响生产的前期下,通过增设临时控制系统的施工方法顺利完成新、旧控制系统的升级改造;在上下位应用软件编程开发中,结合现场实际使用滑动平均数字滤波器、PID调节器输出保持等手段,提高圆盘配料精度;同时使用西门子结构化及下位报警生成技术,大幅缩短开发与调试周期。

关键词:西门子;升级改造;结构化编程;Alarm8功能块

1引言

酒钢焦化厂1#-4#焦炉备煤控制系统投用于2004年,原控制系统采用施耐德昆腾系列I/O+Modicon984S800I/O结构,下位机编程软件采用ConceptV2.5,上位机组态软件采用MonitorPro,PLC处理器与两台上位机通过ModBus+网络实现通讯。随着近十余年控制系统的连续运行与硬件更新换代,Modicon984S800系列I/O备件储备与现有昆腾系列I/O模块整体老化,成为影响控制系统稳定运行急需解决的设备瓶颈问题。于2017年底对该控制系统进行整体升级改造,新控制系统采用西门子S7-400H系列产品,编程软件采用STEP7V5.5+WinCCV7.3共计3面PLC柜,5个分布式远程站,2台操作站+1台工程师站,操作站与PLC采用工业以太网冗余通讯。

2升级改造实施难点与创新点

焦化厂1#-4#焦炉原备煤控制系统I/O点数达800有余,且在不重新敷设现场信号线,新建控制系统使用原有检测与控制线路;施工面临原位旧柜体拆除、新柜体安装;特别是最耗时信号线重新对接、打点调试等不可缺少的施工步骤,在最长检修时间只有10h等诸多不利因素前提下,一次性完成整体升级改造是不可能的。鉴于此,为顺利完成升级改造项目,在项目实施方案上,我们采取新增临时控制系统,即由临时控制系统(西门子S7-300)顶替原有控制系统保证正常生产操作的方法。从而使新系统升级改造实施不受时间限制,解决了新建控制系统信号线对接与打点调试的时间问题。实施关键点:⑴临时控制系统I/O点的确定。与生产方技术人员多次讨论,在确定调试期间生产组织方案和满足安全生产的前提下,确定出198个I/O点,且保留原有相关设备停机联锁功能。⑵梳理清楚原控制系统I/O信号公共线(即电源线)与临时控制系统公共线通过空开隔离,便于临时系统调试时原系统与临时系统间快速切换。⑶临时控制系统信号线与原有系统共用一根信号线,通过临时系统I/O模块前连接器隔离。⑷搭建临时控制系统上下位机操作与控制环境,以满足生产操作要求。通过以上引入临时控制系统的施工组织措施,在焦化厂的大力配合下,经过近40余天的施工与调试,最终圆满地完成了酒钢焦化厂1#-4#焦炉备煤控制系统升级改造项目实施。

3应用开发研究

3.1提高配料系统稳定性

酒钢焦化厂配料系统采用圆盘式给料机+变频器的给料控制模式。由于煤仓中单种煤未经粉碎,一些大小不均的颗粒煤经圆盘给料机到达小皮带电子称,造成该煤种小皮带称瞬值波动,称瞬值的波动又引起PID调节器的波动。因此,颗粒煤采用圆盘配料方式器的方式,是时常出现单种煤配料调节器波动的主要原因。针对此问题为保证PID调节器的稳定,我们采用滑动平均数字滤波器,动态地对单种煤称瞬值数据进行处理,消除颗粒煤所产生的白噪声,提高称瞬值稳定性,从而保证了PID调节器的稳定。同时,针对皮带经常性的故障处理,配料圆盘变频器的停、启机,每次启动时调节器按设定煤量开始调节,极易引起调节器超调,配料比例超差、精度变差问题。我们采用每个圆盘停机时,记录当前变频器设定值,再次启机时使用该记录变频器设定值保持15s,待变频器启动达到设定频率后再投入PID调节器的方法,消除了配料比例超差,提高配料圆盘再次启动配料精度。

3.2设备运行状态变化与操作改变记录

设备状态运行变化与操作改变记录,对分析事故、故障原因,采用应对措施是十分关键。但对于常规控制系统的上位机定义报警的方式,由于上下位机通讯数据刷新时间远远慢于PLC扫描时间,相差几个数量级,往往关键时候查上位机报警记录,难以确定故障源点。因此,在此次项目升级改造下位机应用软件开发中,我们使用Alarm8报警功能块,在下位机将所有设备运行状态与操作改变,由该功能块记录并生成报警上传到上位机,消除了上位机报警的产生受通讯刷新时间影响的缺陷,真正地实现了故障追根溯源。

3.3M14煤仓小车远程自动定位

在M14煤仓圆型轨道上新增12个小车位置开关,通过PLC对当前位置与目标位置检测,计算出需要经过几个位置开关,并控制小车电机启停,实现了上位机操作界面远程一键定位控制,节省了人力又提高了系统自动化控制水平。

4结语

通过以上酒钢焦化厂1#-4#焦炉配煤控制系统升级改造的实施与应用技术研究。首先,为旧系统升级改造项目实施摸索出了具体行之有效的经验与方法。其二,通过此项目西门子上下机结构化编程技术的应用,大幅降低了上下位软件开发周期,缩短了调试时间,为此类项目的软件开发汲取了宝贵经验。

作者:王波 单位:酒钢宏兴钢铁股份有限责任公司检修工程部

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